(1)發(fā)生誤動作的閥均為單電控氣動閥,且同時安裝在同一個電磁閥箱內(nèi)。
(2)某個閥連續(xù)開、關(guān)動作或多個閥同時開、關(guān)動作時,對已經(jīng)正常到位的閥產(chǎn)生影響。
(3)在手動方式對閥門操作時,沒有誤動作現(xiàn)象。由此可知,氣動閥誤動作產(chǎn)生原因不是由控制回路所致,而是來源于供氣回路。
解決方法:
(1)適當(dāng)增加供氣壓力,將供氣壓力由0.5Mpa提高到0.6Mpa,盡量保障氣源的穩(wěn)定性,避免因用氣量大時造成氣壓過低引起閥門誤動作。
(2)控制電磁閥采用集中匯流排安裝方式,適當(dāng)取消若干電磁閥消音裝置,使排氣氣路變得順暢。
(3)對閥位位置反饋器上的凸輪位置進(jìn)行調(diào)整,使其與觸點盡可能的保持重合,減少因氣壓波動造成的接觸脫離。
(4)在控制邏輯中,適當(dāng)增加對閥位反饋開關(guān)到位信號的故障判斷時間。
(5)除渣機(jī)是鍋爐的主要輔機(jī)之一,其運行狀態(tài)的好壞與否對鍋爐的正常及連續(xù)運行有著直接的影響。
(6)當(dāng)除渣機(jī)因故障而停止運行時,燃煤產(chǎn)生的煤渣便不能及時排出,將造成鍋爐爐排尾部煤渣的嚴(yán)重堆積,只能停止運行。
(7)可見,除渣機(jī)的正常工作是鍋爐連續(xù)運行的前提條件。
(8)由于6t鍋爐現(xiàn)燃用的Ⅲ類煤種與鍋爐設(shè)計適用的Ⅱ類煤種有較大的不同,致使煤渣量大,渣灰結(jié)痂嚴(yán)重,再加之"Ⅰ"型除渣機(jī)的一些缺陷,使得除渣機(jī)的故障率很高,影響鍋爐正常運行。
(9)通過對鍋爐除渣機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,新增了機(jī)體的水平段,更換并增加了轉(zhuǎn)動鏈條,增加了刮板的尺寸,改變了承渣口的位置,增設(shè)了導(dǎo)向滾筒和導(dǎo)向滾輪,變更動力傳動方式,再輔之于其它管理措施,使除渣機(jī)的故障率大大減少,從而保障了熱水鍋爐的正常及連續(xù)運行。
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